為改變原有加熱爐四根縱水管易拉動、脫焊,晃動大等異常情況,帶鋼廠組織設備科室聯合維修車間,利用壓負荷、待溫時間對加熱爐爐尾縱水管爐尾拉緊裝置改造,取得成功。
因帶鋼廠加熱爐是帶鋼廠組織生產的“心臟”,原有的縱水管裝置由于推鋼機引軌地腳松,預埋件全部摧毀,易損壞爐內水管,另一方面,推鋼機推力可達300多噸,推力較大,易引起爐內導致引軌前后移動,導致爐內橫梁變形、倒塌。一旦出現這些問題將直接導致停爐。帶鋼廠專門組成改造攻關小組,進行爐尾拉緊裝置改造,當加熱爐出現異常情況需降溫時(爐溫低于1000℃時),由調度負責通知維修工到現場調松拉緊裝置(消除膨脹系數),防止拉壞引軌;正常生產后,在逐漸調松爐尾拉緊裝置,加熱爐調火工根據實際情況調整汽包壓力,設備科對拉緊裝置長期跟蹤、建立臺帳,對拉緊裝置、調整次數、本班存在的隱患以及下班需注意的事項也進行跟蹤記錄。
通過爐尾拉緊裝置的成功改造,可有效的防止縱水管破裂,從而起到延長加熱爐縱水管使用壽命,保護入爐拉絲、入爐引軌裝置使用壽命的雙重作用。(趙艷)